JKX Oil & Gas plc hat ungeprüfte vorläufige konsolidierte Gewinn- und Betriebsergebnisse für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr vorgelegt. Für den Zeitraum meldete das Unternehmen einen Umsatz von 76.436.000 $ gegenüber 73.848.000 $ vor einem Jahr. Der Betriebsgewinn vor Sonderposten betrug 7.847.000 $ gegenüber einem Verlust von 3.930.000 $ vor einem Jahr. Der Verlust aus dem operativen Geschäft nach Sonderposten betrug 13.228.000 USD gegenüber 34.754.000 USD im Vorjahr. Der Verlust vor Steuern betrug 16.047.000 USD gegenüber 38.153.000 USD im Vorjahr. Der den Anteilseignern der Muttergesellschaft zurechenbare Jahresverlust belief sich auf 17.663.000 USD im Vergleich zu 37.115.000 USD vor einem Jahr. Der unverwässerte und verwässerte Verlust pro Aktie vor Sonderposten betrug 0,41 Cents gegenüber 4,34 Cents vor einem Jahr. Der unverwässerte und verwässerte Verlust pro Aktie nach Sonderposten betrug 10,26 Cents gegenüber 21,56 Cents vor einem Jahr. Der Nettobarmittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit betrug 11.030.000 USD gegenüber 14.636.000 USD im Vorjahr. Der Erwerb von immateriellen Vermögenswerten belief sich auf 9.581.000 $ im Vergleich zu 90.000 $ vor einem Jahr. Der Erwerb von Sachanlagen belief sich auf 7.131.000 $ im Vergleich zu 7.366.000 $ vor einem Jahr. Die Nettoverschuldung zum 31. Dezember 2017 betrug 9.207.000 $ im Vergleich zu 2.527.000 $ vor einem Jahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen betrug 25,3 Mio. $ gegenüber 15,8 Mio. $ vor einem Jahr. Die Investitionsausgaben beliefen sich auf 16,7 Mio. $ gegenüber 7,5 Mio. $ vor einem Jahr. Im Jahr 2017 lag die durchschnittliche Produktion der Gruppe bei 8.658 boepd (gegenüber 10.083 boepd im Vorjahr), bestehend aus 47,2 MMcfd Gas (gegenüber 54,7 MMcfd im Vorjahr) und 784 bpd Öl und Kondensat (gegenüber 967 bpd im Vorjahr), was einem Rückgang der Produktion um insgesamt 14 % entspricht. Der Rückgang der Gasproduktion ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass das Bohrloch 25 in Russland wegen eines Brandes auf der Workover-Anlage vier Monate lang nicht in Betrieb war. Der verbleibende Rückgang der Gasproduktion war auf den anhaltenden Rückgang im Elyzavetivske-Feld in der Ukraine zurückzuführen. Der Rückgang der Ölproduktion der Gruppe ist auf den Rückgang der IG132 im Ignatovskoye-Feld in der Ukraine zurückzuführen. Das Unternehmen wird in der zweiten Jahreshälfte 2018 einen allmählich verbesserten Cashflow verzeichnen, da die überarbeitete Strategie erste Ergebnisse zeigt.