Block Energy plc gab bekannt, dass die Testphase des Bohrlochs JKT-01Z begonnen hat. Die derzeitige durchschnittliche Förderrate beträgt 344 boepd, davon 241 bopd und 17.500 m3 (103 boe) Gas pro Tag. Die Aufbauanalyse ergab keinen Druckabfall nach den Reinigungs- und Bohrlochtestflüssen. Dies deutet darauf hin, dass die Bohrung wahrscheinlich in guter Verbindung mit der größeren Lagerstätte steht und wie KRT-39 eine anhaltende Produktion liefern wird. Die Gasproduktion von JKT-01Z wird schnell monetarisiert werden, da die Bohrung innerhalb einer Woche an die kürzlich installierte Gasinfrastruktur von KRT-39 angeschlossen werden soll. Bei der derzeitigen Produktionsrate, dem Rohölpreis und dem Gasverkaufspreis wird JKT-01Z dem Unternehmen voraussichtlich einen zusätzlichen monatlichen Cashflow von fast 500.000 $ einbringen. Ohne Berücksichtigung der Investitionskosten werden diese zusätzlichen Einnahmen dem Unternehmen einen positiven Cashflow bescheren, was einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen darstellt. Das Bohrloch JKT-01Z erreichte die Gesamttiefe von 2.565 Metern MD wie geplant Anfang Januar 2022, ohne dass es zu LTIs kam. Seitdem wurde das Bohrloch fertiggestellt und das Testprogramm ist im Gange. Abgesehen von absichtlichen Unterbrechungen zur Überwachung des Druckaufbaus fließt das Bohrloch seit dem 16. Januar 2022 auf natürliche Weise. Bei größeren Drosselungen hat das Bohrloch höhere Gasraten als die oben genannten erreicht. Derzeit werden die Förderraten begrenzt, um innerhalb der sicheren Betriebsgrenzen der bestehenden Gasinfrastruktur zu bleiben. Um die Betriebseffizienz zu maximieren und die Kosten zu minimieren, wurde JKT-01Z als Sidetrack von einer vertikalen Bohrung gebohrt, die 2011 von einem früheren Betreiber niedergebracht wurde. Die Bohrung wurde 20 % vor der geplanten Zeit und 10 % unter den veranschlagten Kosten fertiggestellt, was auf Effizienzsteigerungen bei den Bohrarbeiten und der Beschaffung zurückzuführen ist. JKT-01Z produziert aus einem geschätzten In-Place-Volumen von ca. 8 MMbbls. Die Bohrung wurde entlang eines produktiven offenen Frakturnetzwerks niedergebracht, das durch die Analyse der seismischen 3D-Vermessung des Unternehmens im Jahr 2019 identifiziert wurde. Die während der Bohrung beobachteten Öl- und Gasvorkommen korrelieren mit den seismischen Indikatoren für Bruchmerkmale und lithologische Veränderungen. Die Lagerstättenmodellierung (Materialbilanz) der nahegelegenen Bohrung KRT-39, die seit über 20 Jahren kontinuierlich Öl und Gas produziert, deutet ebenfalls auf das Vorhandensein eines großen, zusammenhängenden Porensystems und einer starken Grundwasserleiterunterstützung im Krtsanisi-Gebiet der West-Rustavi-Lagerstätte aus dem mittleren Eozän hin. JKT-01Z wurde entlang eines 597 Meter langen horizontalen Lagerstättenabschnitts gebohrt. Der obere Teil der Lagerstätte wurde flacher als prognostiziert angetroffen, was zu einer erheblichen Erhöhung des geschätzten Lagerstättenvolumens führte, was zu einer Steigerung der Ressourcen- und Reservenmengen führen dürfte.